拉拉山1G机组摆度增大原因分析



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1、拉拉山水电站1G机组运行期间轴承摆度持续增大原因分析一、1G机组轴承摆度情况拉拉山电站1G机组于2014年12月投产,至2015年9月14日运行期间,机组各轴承摆度数据从投产初期开始一直处于持续上升中,上导及下导轴承摆度数据均到临界值。2015年9月28日机组C修后,至2016年3月31日机组各轴承摆度数据依然处于持续上升中,有较大运行安全风险。根据机组运行期间的各轴承摆度数据情况,有必要对该问题产生的根本原因进行查找、分析及处理,可以减小对机组的使用寿命的影响以及运行期间的安全风险。二、1G机组C修上导及下导情况 1、根据各轴承运行摆度持续增大情况,电厂要求于2015年9月14日开始对1G机
2、组停机进行检修; 2、检查上导瓦隙后发现总间隙小于安装时的440um;序号日期上导轴瓦间隙(um)备注12345678910按+X开始顺时针编号1安装报瓦总间隙:44032015.09501302603203703102301204009.14检修时测量数据 左图:2015年9月14上导轴瓦检修前测量数据 3、检查下导瓦隙后发现数据变化明显;序号日期下导轴瓦间隙(um)备注12345678910按+X开始顺时针编号1安装报瓦总间隙:50022015.091703203303404203703203603202209.14检修时测量数据 上图:2015.9.14下导轴瓦检修前检查测量数据 4、检
3、查发现下导支撑螺栓及支撑块接触处均有磨痕,未处理支柱螺栓及支撑块磨痕问题,留待后期分析处理。三、运行轴承摆度数据分析1、1G机组于2014年12月投产至今,机组轴承摆度处于持续增加中。2015年9月对1G机组进行检修,调整瓦隙后,机组轴承也是处于持续增加中,在2016年3月份,机组轴承摆度数据上升明显较大,机组的安全运行有较大隐患。1、摆度数据对比发现2015年10月负荷48MW时,机组上导、下导摆度数据较2014年12月实验报告数据增加较大;2、2016年2月下旬摆度数据整体较2015年10月摆度数据平均值增加较大;3、 机组下导轴承摆度上升趋势最为明显,2016年2月29至3月31日止,下
4、导摆度数据X向增加约42um,Y向增加约58um;上导摆度数据X向增加约30um,Y向增加约27um。 附表:机组2012年12月至2016年3月轴承摆度数据对比表年月上导下导负荷平均值MW运行时间(天)空气间隙mm备注X向umY向umX向umY向um-X+X-Y+Y201519410516521020.515210011118726416.917311412222932518.724412713325136417.28514214628641625.720615215832843827.323715315434446235.431815215235547037309月1-1415715437
5、849342.714修前9月28-3020220323024337.73修后1018718922523747.8221117617722423635.31812171178218233192016117918821524112.2172月上旬18319122824916.482月中旬18819423926517.332月下旬19320025127117.9522.0421.8123.4520.902月平均18719423826017163月上旬19120224628117.463月中旬20220726930319.243月下旬21021528031721.293月29日219231284326
6、20.5当天3月平均20220926730219.6192014中鼎12月实验报告85101133166168596126150482015年10月对比2014年12月实验报告数据+102+93+99 +87482016年2月平均对比2015年10月数据+0+5+13+232016年2月下旬对比2015年10月数据+6+11+26+342016年3月下旬对比2015年10月数据+23+26+59+802016年3月下旬对比2014年12月实验报告数据+125+119+158+1672016年3月29日对比2014年12月实验报告数据+134+130+155+160四、机组开机时轴承数据变化情况
7、分析1、机组2016年2、3、4月,机组采用自动流程开机,轴承摆度数据上导、下导均出现异常上升:上导X向418um,Y向410um;下导X向410um,Y向481um;上图:1G机组自动开机并网时上导轴承X向摆度曲线图上图:1G机组自动开机并网时上导轴承Y向摆度曲线图上图:1G机组自动开机并网时下导轴承X向摆度曲线图上图:1G机组自动开机并网时下导轴承Y向摆度曲线图上图:1G机组自动开机并网时水导轴承X向摆度曲线图上图:1G机组自动开机并网时水导轴承X向摆度曲线图2、 机组于3月31日试用手动开机进入额定转速空转时,轴承摆度值上导、下导为: Y向350um,X向375um;下导Y向310um,
8、X向323um;空转约25分钟后,上导、下导数据下降至: Y向210um,X向230um;下导Y向206um,X向210um; 说明开机时对机组的冲击较大,导致各轴承摆度数据变化明显;3、 在空转数据无明显变化后,手动机组空转至空载,在机组进 入空载时,机组各轴承摆度数据无明显变化,2分钟后机组上导、下导数据瞬间上升(直线上升)至:上导Y向286um,X向273um;下导Y向345um,X向290um;15分钟后数据缓慢下降至:上导Y向256um,X向245um;下导Y向320um,X向270um;数据说明机组在空转转入空载时间段,因为发电机电磁力不平衡对机组上导、下导轴承影响较明显;4、 机
9、组空载后轴承摆度数据无明显变化后,机组并网,期间观察各轴承摆度数据情况: 上导Y向265um,下导Y向330um; 对比后发现各轴承摆度机组空载时的数据变化不大,说明机组在升负荷时对轴承摆度影响较小;5、 在机组并网后上下导摆度数据无明显变化后,机组升负荷,负荷缓慢升至5MW时,观察机组各轴承摆度数据无明显变化;升至10MW时观察机组各轴承摆度数据无明显变化;升至20MW时观察机组各轴承摆度数据无明显变化;升至25MW时观察机组各轴承摆度数据无明显变化,均维持在空载时的数据:上导Y向310um,下导Y向330um;说明机组负荷从0升至25MW时,对机组各轴承摆度数据无明显影响。水导X、Y向摆度
10、数据由空载时的40um上升到80um。下图:1G机组手动开机并网时4张轴承摆度曲线图 上图:1G上导轴承X向摆度曲线图 上图:1G上导轴承Y向摆度曲线图 上图:1G下导轴承X向摆度曲线图 上图:1G下导轴承Y向摆度曲线图 五、空气间隙1、机组定子与转子空气间隙X向数据较好,Y向数据对比差别明显,-Y数据+Y数据;说明转子与定子有不同心的问题,造成空气间隙差别明显,而空气间隙与发电机电磁力不平衡有较大关系。上导及下导轴承摆度数据增大与电磁力有一定的因果关系;(检查-Y方向空气间隙测头是否有位移现象,空气间隙数据测量是否准确。) 2、机组运行至2015年5月1日,空气间隙数据于2015年5月1日至